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螺旋计量秤冒料的原因及技改措施

编辑:潍坊联耀机电设备有限公司时间:2022-08-24

  1、现象:

  (1)螺旋计量秤分格轮卡停,主要原因是料粉内有钢球或钢段破碎后的Ф3~5 mm碎铁块,在物料通过秤体的过程中,个别碎铁块卡在刚性分格轮缝隙中,频繁造成卡分格轮现象。

  (2)下料不稳,为了避免分格轮卡铁块,磨损的分格轮也没有及时还原,造成分格轮叶片与壳体之间的缝隙冲料冒料,造成下料不稳。

  (3)计量不准,生产运行过程中,断料、冲料、冒料经常发生,下料不稳会造成计量秤漂移,皮重失效,计量不准,所以,每班都要对该螺旋计量秤进行校验。

  2、原因分析:

  (1)料粉内有钢球或钢段破碎后的Ф3~5 mm碎铁块,磨机是球磨机开路系统,磨机的筛板破损或筛孔磨损变大,是造成料粉中有碎铁块的主要原因。

  (2)为了避免分格轮被铁块卡停,岗位工又在分格轮磨损的基础上割除了5 mm宽叶片,分格轮卡停现象确实少了,但是,物料冲料冒料的现象又多了。

  (3)转炉渣粉在料仓内有板结现象,停磨后再次开磨时,转炉渣粉下不来,开压缩空气反吹后,易冲料冒料,具体原因:一是分格轮叶片与壳体间隙过大,不具备锁风、锁料的性能;二是物料下料的路径通畅,物料冒过稳流螺旋的叶片向前水平流动。

  3、改进措施:

  (1)与转炉渣粉供应厂家沟通,在粉磨过程中采取措施,定时检查磨机筛板,及时修补或替换,避免筛板破损或筛孔磨损变大,磨机定时翻仓,捡出破碎的钢球、钢段,减少了料粉中的碎铁块。

  (2)替换磨机筛板,原来使用斜面梯形筛板孔,出口处Ф3 mm,入口处Ф5 mm,使用一段时间后测量,筛板孔出口会变成Ф5 mm,为此,把原来的斜面梯形筛板孔改为直面Ф3 mm长形孔,使用一段时间后测量,筛板孔保持在Ф3 mm,减少了料粉中>Ф3 mm的碎铁块。

  (3)过滤碎铁块。在料粉入库的管道前自制安装扩容过滤设备,内设筛孔为Ф3 mm的滤网,在扩容过滤设备正下方设置一个带螺母盖的放料孔,人工定时打开螺母盖外放碎铁块或其他杂物,也可以减少碎铁块的入库,实践证明螺旋计量秤过滤设备不影响料粉入库的时间,说明料粉通过滤网顺畅。

  (4)在分格轮刚性叶片上增设输送胶带皮,在叶片上间距80 mm焊上Ф10 mm×30 mm螺栓,用5 mm厚度扁铁做压板,将输送胶带皮固定在刚性叶片上,调整叶片与壳体间隙越小越好,不影响运转,这样,分格轮既能起到锁风、锁料的作用,遇到粉料中的小铁块也能通过,避免了卡停现象。

螺旋计量秤冒料的原因及技改措施